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L18-1DYTM 矿用本安型堵煤开关如何优化设备结构避免类似问题?

发布时间: 2025-10-14  点击次数: 20次

大块矸石冲击力大(可达 500N),易导致阻旋式叶片断裂,需从 “叶片结构、缓冲设计、检测逻辑" 三方面优化:

叶片结构强化:

材质升级:将原不锈钢叶片(厚度 3mm)更换为耐磨锰钢叶片(厚度 8mm,硬度 HRC45),叶片边缘采用圆弧过渡设计(半径 10mm),减少矸石冲击应力集中;叶片与轴连接部位增加加强筋(厚度 5mm),提升抗折强度。

结构优化:将单片叶片改为 “十字形" 双叶片结构,叶片间距 200mm,分散矸石冲击力;叶片表面喷涂碳化钨耐磨涂层(厚度 0.5mm),延长使用寿命(从 3 个月增至 12 个月)。

冲击缓冲设计:

加装 “弹性缓冲轴":在叶片轴与电机之间增加弹性联轴器(采用聚氨酯材质,弹性模量 500MPa),允许叶片在受到冲击时产生 ±15° 偏转,吸收 30% 以上的冲击力;联轴器内置扭矩传感器,冲击扭矩超过 10N・m 时触发电机停机,避免叶片过载。

安装 “导向挡板":在溜槽入口处安装弧形导向挡板(锰钢材质,厚度 10mm),倾斜角度 45°,引导大块矸石向溜槽移动,避免直接撞击叶片;挡板表面焊接耐磨衬板,减少磨损。

检测逻辑调整:

启用 “预报警功能":在叶片前方 500mm 处加装辅助电容式传感器,检测到大块矸石时提前 0.5 秒发出预报警,电机自动降低转速(从 10r/min 降至 5r/min),减少叶片与矸石的冲击速度。

优化停机机制:当叶片受阻扭矩超过 8N・m 时,控制器立即切断电机电源,同时触发声光报警,避免电机过载导致叶片断裂;故障排除后需手动复位,防止自动启动引发二次冲击。

优化后在含大块矸石的工况下试运行 6 个月,叶片断裂次数从每月 3 次降至 0 次,设备稳定运行率提升至 98%。

43. 问:矿用本安型堵煤开关的控制器显示 “通讯故障",无法与地面监控系统通讯,可能的原因有哪些?如何排查?

答:通讯故障多由线路故障、协议不匹配或模块失效导致,排查需按 “线路 - 协议 - 模块" 顺序进行:

通讯线路排查:

检查物理链路:用本安万用表测量通讯电缆(如 RS485 电缆)通断,若某一芯线断线,需查找断点,修复后测量线路电阻(每千米≤15Ω);若电缆屏蔽层接地不良,重新接地(接地电阻≤2Ω),减少电磁干扰。

测试信号强度:用示波器测量通讯信号幅度(正常应≥2V),若信号衰减严重(<1V),检查电缆长度(超过 1000m 需加装中继器),或更换截面积更大的电缆(从 0.75mm² 增至 1.0mm²)。

通讯协议验证:

核对协议参数:确认开关通讯协议(如 Modbus RTU)与监控系统一致,检查波特率(如 9600bps)、数据位(8 位)、停止位(1 位)、校验方式(无校验)是否匹配,若参数错误,通过本安编程器重新配置。

测试协议兼容性:用通讯测试仪模拟监控系统发送指令,若开关无响应,检查控制器内部通讯芯片(如 MAX485)是否故障,更换芯片后重新测试,确保指令收发正常。

通讯模块排查:

无线通讯模块(如 4G):检查模块指示灯状态(正常应绿灯闪烁),若指示灯熄灭,检查供电电压(应≥10.8V),更换故障模块;测试信号强度(应≥-85dBm),若信号弱,调整天线位置或加装中继器。


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